盛裝易燃易爆物料的壓力容器應(yīng)避免使用玻璃管(板)液位計(jì),以免玻璃管易被撞擊破裂后造成泄漏,可改用磁浮子液位計(jì)等先進(jìn)、可靠的儀表。對(duì)于常壓儲(chǔ)罐,可用透明塑料管,不易破碎。
中石化集團(tuán)規(guī)定,單罐400m3以上的液化石油氣罐都要配上高液位報(bào)警及其連鎖系統(tǒng)和快速切斷閥。
當(dāng)今儀表正向著自動(dòng)化、數(shù)字化的趨勢(shì)發(fā)展。但我國(guó)油罐液位的檢測(cè)方法,直到今天還是靠工人“上罐檢尺”,勞動(dòng)強(qiáng)度大,工作效率低,而且由于疏忽、檢測(cè)不及時(shí)而造成冒頂、抽空等事故時(shí)有發(fā)生,嚴(yán)重影響到安全運(yùn)行。采用液位自動(dòng)檢測(cè)技術(shù)后,工人坐在值班室內(nèi),就可準(zhǔn)確地知道油罐液面。
液位計(jì)的可靠性也相當(dāng)重要,如果液位計(jì)失靈,造成液位失控,危險(xiǎn)性更大。如加拿大蒙特利爾市的一座石油化工廠,因?yàn)橐粋(gè)丁烷球罐液位計(jì)發(fā)生故障,導(dǎo)致丁烷大量外溢,引發(fā)火災(zāi)爆炸,6個(gè)大型丁烷、原油、汽油貯罐連續(xù)爆炸,炸片橫飛,其中一根長(zhǎng)9m的球罐支柱飛出350m,擊中變電室,使整個(gè)蒙特利爾市停電,數(shù)棟房屋起火,這次事故損失額約1183萬(wàn)美元。
3、隔離措施,工業(yè)下水道在各區(qū)(生產(chǎn)區(qū)、輔助生產(chǎn)區(qū)等)之間應(yīng)設(shè)水封隔開。
四、日常維護(hù)措施
生產(chǎn)裝置狀況不良常常是引發(fā)泄漏事故的直接原因。因此,及時(shí)檢修非常重要。
生產(chǎn)裝置在新建和檢修投產(chǎn)前,必須進(jìn)行氣密性檢測(cè),確保系統(tǒng)無(wú)泄漏。
平時(shí),生產(chǎn)裝置要經(jīng)常進(jìn)行檢查、保養(yǎng)、維修、更換,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改隱患,以保證系統(tǒng)處于良好的工作狀態(tài)。如發(fā)現(xiàn)配件、填料破損要及時(shí)維修、更換,及時(shí)緊固松弛的法蘭螺絲。
必須定期對(duì)裝置進(jìn)行全面檢修,通過(guò)預(yù)防性地更換改進(jìn)零部件、密封件,消除泄漏隱患。如金陵石化在對(duì)煉油廠二套常減壓常壓塔進(jìn)料段進(jìn)行聯(lián)合檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)襯里開裂,氣孔有缺陷,每周期都出現(xiàn)切向進(jìn)料處焊縫泄漏,造成塔壁迅速腐蝕。改為徑向進(jìn)料后,消除了多年的隱患。
至于檢修周期,國(guó)外已能做到3年1修,而國(guó)內(nèi)大多還停留在3年2修的水平上。石家莊煉油廠重油催化裂化裝置通過(guò)技術(shù)檢測(cè)和局部檢查、每季度對(duì)易腐蝕部位測(cè)量壁厚等措施,及時(shí)消除事故隱患,保證了設(shè)備的安全運(yùn)行。1999年5月實(shí)現(xiàn)了“三年一修”,創(chuàng)造了國(guó)內(nèi)運(yùn)行周期最長(zhǎng)的記錄。
如果設(shè)備老化、技術(shù)落后,泄漏此伏彼起,就應(yīng)該有計(jì)劃地對(duì)其更新?lián)Q代,從根本上解決泄漏問(wèn)題。
下面重點(diǎn)談?wù)劅o(wú)損檢測(cè)和試壓。
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